Een textielverffabriek in Rayong ondervond ernstige slibontwateringsproblemen in zijn plaat-en-frame filterperssysteem nadat de productiecapaciteit was uitgebreid. Het slib dat werd gegenereerd door de DAF- en fysisch-chemische behandelingssystemen bevatte hoge niveaus aan oppervlakteactieve stoffen, kleurstofresiduen en organisch materiaal, wat resulteerde in slechte ontwateringsprestaties.
De installatie had te maken met een hoog slibvochtgehalte, kleverige slibkoeken, frequente verstopping van het filterdoek en een onstabiele werking van de filterpers. Door Hengfeng Nonionic 1185 te introduceren en het slibconditioneringsproces te optimaliseren, heeft de fabriek met succes de ontwateringsefficiëntie verbeterd en de werking op de lange termijn gestabiliseerd.
Industrie:Textiel verven en afwerken
Locatie:Rayong
Slibverwerkingscapaciteit:70–90 ton/dag (nat slib)
· Hoog gehalte aan organische en oppervlakteactieve stoffen
· Sterke viscositeit en samendrukbaarheid
· Fijne colloïdale deeltjes en vezelresten
· Slibconcentratie: 1,5–2,5%
· Ffilterperseenheden
· Polymeer bereid met een concentratie van 0,1%
· Mechanisch hogedrukfiltratiesysteem
Vóór de optimalisatie ondervond de fabriek:
· Vochtgehalte van slibkoek van 82-85%
· Kleverige slibkoeken zijn lastig af te voeren
· Filtratiecycli langer dan 3-4 uur
· Frequente verstopping van het filterdoek
· Hoog polymeerverbruik met onstabiele prestaties
· Sliblekkage tussen filterplaten
Frequente stilstanden voor reiniging en onderhoud verminderden de algehele productie-efficiëntie.
Na inspectie ter plaatse en slibtesten identificeerde het technische team van Hengfeng verschillende belangrijke problemen.
Het eerder gebruikte polymeer produceerde losse vlokken die gemakkelijk instortten onder hoge druk, wat resulteerde in een slechte filtratiepermeabiliteit.
Achterblijvende oppervlakteactieve stoffen en organisch materiaal verhoogden de viscositeit van het slib en het vasthouden van water, waardoor ontwatering moeilijker werd.
Onvoldoende verouderingstijd van het polymeer verminderde de verlenging van de moleculaire keten en verzwakte de uitvlokkingsprestaties.
Sterk roeren na toevoeging van polymeer beschadigde de vlokstructuur voordat deze de filterpers binnenging.
Hengfeng raadde niet-ionisch polyacrylamide 1185 aan, met:
· Sterk adsorptie- en overbruggingsvermogen
· Uitstekende compatibiliteit met textielslib
· Verbeterde slibkoekdoorlaatbaarheid
· Betere weerstand tegen afschuiving door drukfiltratie
Het product verbeterde de vlokdichtheid en filtratieprestaties aanzienlijk.
· Polymeerconcentratie verhoogd tot 0,15%
· Verouderingstijd verlengd tot 60-90 minuten
· Dosering aangepast naar 4,0–5,0 kg/ton DS
· Afgestemd op de droogheid van de cake en de helderheid van het filtraat
· Het polymeerinjectiepunt werd dichter bij de toevoertank van de filterpers geplaatst
· De mengintensiteit nam af na toevoeging van polymeer
Hierdoor bleef de vlokintegriteit behouden en werd de filtratie-efficiëntie verbeterd.
Hengfeng-ingenieurs hielpen ook bij het optimaliseren van:
· Voedingsdrukvolgorde
· Timing van de filtratiecyclus
· Plaatknijpdruk
· Frequentie van filterdoekreiniging
Deze aanpassingen verminderden de verstopping van het doek en verbeterden de stabiliteit bij continu gebruik.
Na optimalisatie en continue monitoring:
· Slibkoekvocht verlaagd naar 72-76%
· Filtratiecyclustijd verkort tot 2–2,5 uur
· Slibkoeken werden stevig en gemakkelijk te lozen
· De helderheid van het filtraat verbeterde aanzienlijk
· De verstopping van het filterdoek werd aanzienlijk verminderd
· Het polymeerverbruik daalde met 15–20%
· Het algehele systeem bereikte een stabiele, continue werking
De fabriek heeft met succes de kosten voor slibafvoer en de stilstandtijd voor onderhoud verlaagd.
Door geoptimaliseerde polymeerselectie, verbeterde slibconditionering en gestandaardiseerde procescontrole heeft Hengfeng met succes de prestaties van het plaat-en-frame filterperssysteem bij het ontwateren van textielslib verbeterd.
Dit project heeft aangetoond dat efficiënte slibontwatering niet alleen afhankelijk is van apparatuur, maar ook van de juiste polymeerselectie, doseerstrategie en operationele optimalisatie.
Bij Jiangsu Hengfeng Fine Chemical Co., Ltd. leveren we meer dan alleen vlokmiddelen:
Wij leveren complete slibontwateringsoplossingen ondersteund door:
· Geavanceerde polymeertechnologie
· Locatiespecifieke productoptimalisatie
· Technische ondersteuning ter plaatse
· Opleiding van operators
· Operationele begeleiding op lange termijn
Met Hengfeng Nonionic 1185 kunnen textielslibontwateringssystemen een lager slibvocht, een hogere filtratie-efficiëntie en een stabiele werking op de lange termijn bereiken.
Een textielverffabriek in Rayong ondervond ernstige slibontwateringsproblemen in zijn plaat-en-frame filterperssysteem nadat de productiecapaciteit was uitgebreid. Het slib dat werd gegenereerd door de DAF- en fysisch-chemische behandelingssystemen bevatte hoge niveaus aan oppervlakteactieve stoffen, kleurstofresiduen en organisch materiaal, wat resulteerde in slechte ontwateringsprestaties.
De installatie had te maken met een hoog slibvochtgehalte, kleverige slibkoeken, frequente verstopping van het filterdoek en een onstabiele werking van de filterpers. Door Hengfeng Nonionic 1185 te introduceren en het slibconditioneringsproces te optimaliseren, heeft de fabriek met succes de ontwateringsefficiëntie verbeterd en de werking op de lange termijn gestabiliseerd.
Industrie:Textiel verven en afwerken
Locatie:Rayong
Slibverwerkingscapaciteit:70–90 ton/dag (nat slib)
· Hoog gehalte aan organische en oppervlakteactieve stoffen
· Sterke viscositeit en samendrukbaarheid
· Fijne colloïdale deeltjes en vezelresten
· Slibconcentratie: 1,5–2,5%
· Ffilterperseenheden
· Polymeer bereid met een concentratie van 0,1%
· Mechanisch hogedrukfiltratiesysteem
Vóór de optimalisatie ondervond de fabriek:
· Vochtgehalte van slibkoek van 82-85%
· Kleverige slibkoeken zijn lastig af te voeren
· Filtratiecycli langer dan 3-4 uur
· Frequente verstopping van het filterdoek
· Hoog polymeerverbruik met onstabiele prestaties
· Sliblekkage tussen filterplaten
Frequente stilstanden voor reiniging en onderhoud verminderden de algehele productie-efficiëntie.
Na inspectie ter plaatse en slibtesten identificeerde het technische team van Hengfeng verschillende belangrijke problemen.
Het eerder gebruikte polymeer produceerde losse vlokken die gemakkelijk instortten onder hoge druk, wat resulteerde in een slechte filtratiepermeabiliteit.
Achterblijvende oppervlakteactieve stoffen en organisch materiaal verhoogden de viscositeit van het slib en het vasthouden van water, waardoor ontwatering moeilijker werd.
Onvoldoende verouderingstijd van het polymeer verminderde de verlenging van de moleculaire keten en verzwakte de uitvlokkingsprestaties.
Sterk roeren na toevoeging van polymeer beschadigde de vlokstructuur voordat deze de filterpers binnenging.
Hengfeng raadde niet-ionisch polyacrylamide 1185 aan, met:
· Sterk adsorptie- en overbruggingsvermogen
· Uitstekende compatibiliteit met textielslib
· Verbeterde slibkoekdoorlaatbaarheid
· Betere weerstand tegen afschuiving door drukfiltratie
Het product verbeterde de vlokdichtheid en filtratieprestaties aanzienlijk.
· Polymeerconcentratie verhoogd tot 0,15%
· Verouderingstijd verlengd tot 60-90 minuten
· Dosering aangepast naar 4,0–5,0 kg/ton DS
· Afgestemd op de droogheid van de cake en de helderheid van het filtraat
· Het polymeerinjectiepunt werd dichter bij de toevoertank van de filterpers geplaatst
· De mengintensiteit nam af na toevoeging van polymeer
Hierdoor bleef de vlokintegriteit behouden en werd de filtratie-efficiëntie verbeterd.
Hengfeng-ingenieurs hielpen ook bij het optimaliseren van:
· Voedingsdrukvolgorde
· Timing van de filtratiecyclus
· Plaatknijpdruk
· Frequentie van filterdoekreiniging
Deze aanpassingen verminderden de verstopping van het doek en verbeterden de stabiliteit bij continu gebruik.
Na optimalisatie en continue monitoring:
· Slibkoekvocht verlaagd naar 72-76%
· Filtratiecyclustijd verkort tot 2–2,5 uur
· Slibkoeken werden stevig en gemakkelijk te lozen
· De helderheid van het filtraat verbeterde aanzienlijk
· De verstopping van het filterdoek werd aanzienlijk verminderd
· Het polymeerverbruik daalde met 15–20%
· Het algehele systeem bereikte een stabiele, continue werking
De fabriek heeft met succes de kosten voor slibafvoer en de stilstandtijd voor onderhoud verlaagd.
Door geoptimaliseerde polymeerselectie, verbeterde slibconditionering en gestandaardiseerde procescontrole heeft Hengfeng met succes de prestaties van het plaat-en-frame filterperssysteem bij het ontwateren van textielslib verbeterd.
Dit project heeft aangetoond dat efficiënte slibontwatering niet alleen afhankelijk is van apparatuur, maar ook van de juiste polymeerselectie, doseerstrategie en operationele optimalisatie.
Bij Jiangsu Hengfeng Fine Chemical Co., Ltd. leveren we meer dan alleen vlokmiddelen:
Wij leveren complete slibontwateringsoplossingen ondersteund door:
· Geavanceerde polymeertechnologie
· Locatiespecifieke productoptimalisatie
· Technische ondersteuning ter plaatse
· Opleiding van operators
· Operationele begeleiding op lange termijn
Met Hengfeng Nonionic 1185 kunnen textielslibontwateringssystemen een lager slibvocht, een hogere filtratie-efficiëntie en een stabiele werking op de lange termijn bereiken.